活性焦是一種由褐煤為原料生產(chǎn)的具有大量功能基團(tuán)的中孔(2~50nm)豐富的碳吸附材料,與活性炭具有相近的特性?;钚越贡缺砻娣e一般為600~1000m2/g,吸附能力約200kgCOD/t。國內(nèi)外大量研究成果表明,活性焦在煤化工廢水、印染廢水、農(nóng)藥廢水、石油廢水、zha yao廢水、垃圾滲濾液、生活污水等處理方面,均有較好的效果.特別是在難降解COD去除方面,體現(xiàn)出綜合成本低、無污泥產(chǎn)生、排放標(biāo)準(zhǔn)高的優(yōu)勢。與活性炭相比,也表現(xiàn)出更優(yōu)異的吸附效能和經(jīng)濟(jì)性。
造紙工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)之一,同時也是排污大戶。造紙廢水含有大量難降解有機(jī)物,毒性強(qiáng),色度高,屬于較難處理的工業(yè)廢水種類。造紙企業(yè)廢水經(jīng)預(yù)處理后排入園區(qū)污水處理廠處理達(dá)標(biāo)排放的模式較為常見。
對于此類污水廠而言,出水水質(zhì)一般執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002),處理達(dá)標(biāo)難度大、成本高。造紙廢水生化處理出水深度處理常用技術(shù)有活性炭吸附、膜分離、化學(xué)高級氧化或多重技術(shù)聯(lián)用,處理成本高,廢液污泥產(chǎn)量大且處置困難。
將活性焦用于造紙廢水深度處理是一次有意義的嘗試,實踐證明其運(yùn)行效果穩(wěn)定、具有一定綜合成本優(yōu)勢,未來可能成為造紙廢水深度處理工藝段具有競爭力的技術(shù)路線之一。
1、工程概況
浙江省某造紙廢水處理提標(biāo)改造項目主要處理造紙企業(yè)預(yù)處理排水,設(shè)計處理規(guī)模為2×104m3/d。
污水廠現(xiàn)狀采用二級生化處理+混凝沉淀深度處理工藝流程(見圖1),實際運(yùn)行出水水質(zhì)執(zhí)行GB18918—2002的二級標(biāo)準(zhǔn),提標(biāo)改造后要求出水執(zhí)行一級A標(biāo)準(zhǔn)。
污水處理廠實際進(jìn)、出水水質(zhì)及改造目標(biāo)見表1。
2、工藝設(shè)計
2.1 廢水特點及工藝適應(yīng)性分析
造紙廢水具有成分復(fù)雜、可生化性差、有生物毒性等特點。造紙廢水經(jīng)過二級生化處理后,COD一般為100mg/L,但是其出水BOD5已經(jīng)非常低,其中所含的污染物基本為難生物降解污染物,一般的生化方法無能為力。從該污水廠運(yùn)行情況看,廢水經(jīng)過企業(yè)預(yù)處理、廠內(nèi)生化處理,出水氨氮、TN、TP、SS等指標(biāo)均可控制在較低水平,但COD濃度仍較高,應(yīng)該還存在大量溶解性難降解COD,故進(jìn)一步去除COD是本次提標(biāo)的重點。
對于造紙廢水中溶解性難降解COD的去除,主要有高級氧化法、物理法等。高級氧化法是泛指在氧化過程中有大量羥基自由基參與的深度化學(xué)氧化過程,其反應(yīng)迅速、處理效率高、二次污染小,具有代表性的工藝包括臭氧氧化、芬頓氧化等。物理法包括吸附法和膜分離法等,膜分離法具有分離效率高的優(yōu)點,但普遍存在費用較高、濃液處理困難等問題,因此現(xiàn)階段仍難以大規(guī)模應(yīng)用。吸附法是利用活性炭(焦)、硅藻土、活性氧化鋁、沸石及離子交換樹脂等吸附劑來去除污染物,其中應(yīng)用最多的是活性炭(焦)吸附。實踐表明,物理吸附對COD、重金屬均有較好的去除效果。選取臭氧氧化、芬頓氧化、活性焦吸附作為深度處理提標(biāo)的比選工藝。
2.2 提標(biāo)工藝比選
根據(jù)工程現(xiàn)狀,分別以上述三種工藝為主體提出深度處理提標(biāo)方案,見圖2。
方案一:在終沉池后設(shè)置臭氧氧化進(jìn)一步去除COD,為減少SS對臭氧氧化效率的影響,降低臭氧投加量,在臭氧氧化池前設(shè)置濾池作為去除SS的保障措施。方案二:在二沉池后設(shè)置芬頓反應(yīng)系統(tǒng),利用現(xiàn)有終沉池作為芬頓系統(tǒng)沉淀池。現(xiàn)有終沉池前的混合反應(yīng)池停用。方案三:在終沉池后設(shè)置活性焦吸附過濾(ACCA)系統(tǒng)。
上述三種提標(biāo)方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析比較見表2。
方案一在投資經(jīng)濟(jì)性、污泥產(chǎn)量等方面有明顯優(yōu)勢,但根據(jù)同類工程經(jīng)驗,臭氧氧化用于造紙廢水深度處理時的達(dá)標(biāo)穩(wěn)定性較差,為實現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)常需采取粉末活性炭應(yīng)急投加等手段,導(dǎo)致其綜合成本增加,且運(yùn)營難度較大。
方案二在建設(shè)成本、用地水平等方面有一定優(yōu)勢,根據(jù)同類工程經(jīng)驗,芬頓系統(tǒng)出水具有較強(qiáng)的達(dá)標(biāo)保障性,但污泥產(chǎn)量大、運(yùn)行成本高,同時涉及濃硫酸、液堿、雙氧水等危險化學(xué)品的使用,在原料運(yùn)輸、儲存管理等方面對運(yùn)行管理造成較大壓力。
方案三在用地水平、運(yùn)行成本、運(yùn)營難度等方面有明顯優(yōu)勢,深度處理階段無污泥產(chǎn)生且廢焦產(chǎn)量較小,綜合優(yōu)勢較明顯。
因此,考慮采用方案三,即以ACCA技術(shù)作為本工程提標(biāo)的主體工藝。
2.3 提標(biāo)改造工藝段流程
ACCA工藝采用兩級流動床(見圖3),終沉池出水經(jīng)提升后進(jìn)入兩級濾床,正常運(yùn)行狀態(tài)下,污水經(jīng)兩級吸附過濾后進(jìn)入后續(xù)工藝流程。每日向二級吸附過濾池投加新活性焦,并從二級濾床向一級濾床翻動濾料,從一級濾床末端排除飽和濾料。同時,每日進(jìn)行濾床翻動清洗,排出濾料表面截留的懸浮物。濾床翻動過程可產(chǎn)生微小焦粉導(dǎo)致出水SS超標(biāo),故濾床翻洗完成后30min內(nèi)出水需經(jīng)砂濾池過濾。
2.4 主要構(gòu)筑物工藝設(shè)計
①中間提升泵房
中間提升泵房設(shè)置1座鋼筋混凝土半地下集水池和2臺提升泵。集水池有效水深5.8m,有效容積為145m3,停留時間8min。2臺立式污水泵(1用1備),揚(yáng)程為200kPa,24h連續(xù)運(yùn)行。
②ACCA吸附過濾系統(tǒng)
設(shè)置兩級ACCA吸附過濾系統(tǒng),平均負(fù)荷為0.38kgCOD/(t活性焦·d),設(shè)計飽和容量為200kgCOD/t活性焦。選用流動床顆?;钚越刮剿鳛榉磻?yīng)器,主體由罐體和內(nèi)部構(gòu)件組成,為地上式構(gòu)筑物。吸附塔罐體采用碳鋼襯玻璃鱗片防腐制造,通過法蘭連接進(jìn)水、出水和清洗用水。內(nèi)部構(gòu)件包括進(jìn)水管、布水器、顆粒活性焦提升裝置、顆?;钚越骨逑囱b置等。污水經(jīng)提升進(jìn)入吸附塔內(nèi)的布水器,經(jīng)布水后從下向上流過活性焦填充層,活性焦填充層上部設(shè)置溢流堰,收集出水進(jìn)入下一級處理單元。一級吸附過濾系統(tǒng)設(shè)置26座吸附塔,單座尺寸為?3.0m×9.0m,濾床厚度為4.25m,平均濾速為4.50m3(/m2·h),高峰濾速為5.85m3(/m2·h),空床水力停留時間為1.2h。二級吸附過濾系統(tǒng)共設(shè)置26座吸附塔,單座尺寸為?3.0m×8.0m,濾床厚度為4.25m,平均濾速為4.50m/h,高峰濾速為5.85m/h,空床水力停留時間為1.0h。
③砂濾池
活性焦翻動和反沖洗過程會產(chǎn)生破碎的細(xì)小活性焦顆粒,為避免顆粒出流造成出水SS超標(biāo),設(shè)置1座砂濾池作為保險措施。將活性焦吸附過濾系統(tǒng)翻焦過程及完成后30min內(nèi)的系統(tǒng)出水接入砂濾池,經(jīng)過濾后排出。砂濾池采用碳鋼涂料防腐制造,尺寸為3.0m×12m×3.0m(分3格),采用均質(zhì)石英砂濾料,濾床厚度約1.0m,濾速23m/h。反沖洗方式為水洗,反沖洗強(qiáng)度為240m3(/m2·h),反沖洗時長8min。
④輔助用房
設(shè)輔助用房1座,車間內(nèi)布置活性焦新料配置投加系統(tǒng)、廢焦焦水分離系統(tǒng)、空氣壓縮系統(tǒng)等?;钚越剐铝吓渲猛都酉到y(tǒng)設(shè)配焦池1座,有效容積為2.25m3,采用2臺自吸式排污泵將配制好的焦水混合物(焦水比1∶5)輸送至活性焦吸附塔內(nèi)。廢焦焦水分離系統(tǒng)設(shè)振動脫水篩2套,篩面尺寸為1500mm×4000mm,將廢焦與廢水分離,廢焦裝袋后外運(yùn)處置,廢水經(jīng)泵輸送至污水廠前端。空氣壓縮系統(tǒng)為ACCA系統(tǒng)濾料汽提、氣動控制閥的動力源,設(shè)空壓機(jī)2臺(1用1備)、冷干機(jī)2臺(1用1備)、儲氣罐4套。
2.5 運(yùn)行模式
①進(jìn)、出水
進(jìn)、出水為24h連續(xù)運(yùn)行。
②加焦與排焦
活性焦吸附飽和后應(yīng)及時從濾床中排出并補(bǔ)充新的活性焦。加焦與排焦采取每日投加、排出方式,設(shè)計投加活性焦量為4.50t/d,則排出濾床的活性焦量為9.0t/d。
③濾床翻動濾床翻動的目的是防止濾料板結(jié),同時在翻動過程中對活性焦進(jìn)行清洗,去除表面附著的懸浮物。濾料翻動時將吸附罐分為4個批次,每批次包括對應(yīng)的一級、二級吸附罐,分別為14、14、12、12座。按照先一級吸附罐、后二級吸附罐順序開展,頻率為1次/d,第一級濾床翻動時間為30min,第二級濾床翻動時間為20min。
2.6 廢焦處置
本工程廢焦經(jīng)鑒定為一般工業(yè)固廢,采用電廠摻燒方式處置。廠內(nèi)設(shè)廢焦堆置場1處,一般將袋裝廢焦在場內(nèi)暫存3~4d后外運(yùn)。廢焦熱值較高、含水率較低,與脫水污泥處置相比,電廠接受度高、處置費用低。
3、處理效果
2021年1月—11月活性焦系統(tǒng)進(jìn)、出水水質(zhì)實測數(shù)據(jù)見圖4。
該工程自運(yùn)行以來,出水水質(zhì)穩(wěn)定、設(shè)施設(shè)備良好。從活性焦系統(tǒng)實測進(jìn)、出水水質(zhì)數(shù)據(jù)來看,該系統(tǒng)已達(dá)到了設(shè)計預(yù)期效果,在設(shè)計進(jìn)水條件下出水可以穩(wěn)定達(dá)標(biāo),進(jìn)水COD在80~90mg/L范圍波動時也可確保出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。此外,活性焦系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)對活性焦系統(tǒng)的運(yùn)行控制、加焦排焦影響較大,二級處理的出水穩(wěn)定是實現(xiàn)活性焦系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要前提。
4、存在的問題
①造紙廢水硬度較高,ACCA系統(tǒng)運(yùn)行過程中發(fā)生了數(shù)次濾料板結(jié)現(xiàn)象。通過調(diào)整濾床翻動時間(調(diào)整后第一級濾床翻動時間為70min,第二級濾床翻動時間為40min),有效解決了該問題。
②ACCA系統(tǒng)濾床在翻動、排焦過程中會產(chǎn)生破碎的活性焦粉末,運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)含焦粉廢水在重力管道中流行時沉淀導(dǎo)致管道淤堵的現(xiàn)象。通過新建集水井單獨收集含焦廢水,并通過壓力輸送至污水廠沉淀池的方式予以解決。
③活性焦濾床連接管道設(shè)計采用給水PE管,受活性焦機(jī)械強(qiáng)度高的影響,運(yùn)行過程出現(xiàn)管件磨損較大導(dǎo)致滲漏的情況。采取更換為更高壓力等級(標(biāo)準(zhǔn)尺寸比更低)管件的方式解決了該問題。同類項目開展時,也可考慮采用金屬管道及配件。
5、結(jié)論
將ACCA工藝應(yīng)用于造紙廢水深度處理,相較于芬頓高級氧化、臭氧氧化等工藝,具有經(jīng)濟(jì)性、運(yùn)行便利性、節(jié)地性、污泥(廢料)產(chǎn)量等方面的綜合優(yōu)勢。實踐應(yīng)用證明,該工藝可以有效提高對溶解性難降解COD的去除率,實現(xiàn)出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。通過運(yùn)行經(jīng)驗積累,解決了進(jìn)水硬度導(dǎo)致的濾床板結(jié)、廢焦沉淀導(dǎo)致的排水管道堵塞等問題,實現(xiàn)了系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。